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移机后空调不制冷通常由安装失误或部件损伤导致,具体原因及解决方法如下:
❄️ 一、核心原因及解决方法
1. 阀门未完全打开
原因:移机时师傅未逆时针旋开阀门(收氟后需重新打开),导致制冷剂无法循环^^。
解决:
检查外机粗管(低压阀)和细管(高压阀)的阀门状态。
用扳手逆时针旋转阀门至完全打开(通常需旋转到底)^^。
操作后观察管路结霜是否融化,压力是否恢复(正常约0.8-1.0MPa)^^。
2. 制冷剂泄漏
原因:
喇叭口密封不严(有裂纹、脏污或“双眼皮”破损)^^;
纳子未拧紧或铜管被折弯、焊接点沙眼^^。
解决:
检漏:用泡沫水涂抹接头,观察气泡;或使用冷媒检漏仪精准定位^^。
维修:
若喇叭口破损:切割后重新扩口,清洁接触面再紧固^^;
若铜管折损:更换受损段或修复弯瘪处^^;
补充制冷剂至标准压力(定频机约5个压,具体看铭牌标注)^^。
3. 管路堵塞或空气混入
原因:移机时杂质进入毛细管/干燥过滤器,或排空不彻底^^。
解决:
用高压氮气冲洗管路,更换干燥过滤器^^;
重新抽真空(建议30分钟以上),再定量充注制冷剂^^。
4. 铜管物理损伤
原因:移机时过度弯折、挤压铜管,或运输中碰撞导致裂痕^^。
解决:
检查铜管是否有油渍(泄漏标志)或折痕;
割除损坏部分,重新焊接并保压检漏^^。
️ 二、操作注意事项
优先检查阀门:60%以上移机不制冷是因阀门未开,可先自行排查^^。
避免“被加氟”套路:压力表显示为零时,要求师傅先检查阀门而非直接加氟^^。
选择专业师傅:非规范操作易导致喇叭口损伤、螺丝未拧紧等隐患^^。
安全提示:R32制冷剂易燃,检漏/加注必须由持证人员操作^^。
🔧 三、维修流程建议
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A[开机测试不制冷] –> B[检查阀门是否全开]
B –是–> C[检测管路结霜/压力异常]

B –否–> D[打开阀门后测试]
C –> E[泡沫水或检漏仪查漏]
E –漏点–> F[维修喇叭口或更换铜管]
E –无漏–> G[检查管路弯折或堵塞]
G –异常–> H[修复管路或清洗系统]
G –正常–> I[抽真空并充注制冷剂]
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> 重要提示:移机后故障多属人工失误,首次开机应在师傅离场前验证制冷效果^^。若频繁缺氟(如每年泄漏),需彻底排查漏点而非反复加注^^。